詳細介紹
布袋除塵器負荷調(diào)試應(yīng)進行以下工作:
1、接通全部電源,壓縮空氣源,啟動輸灰設(shè)備,除塵控制器置于手動狀態(tài);
2、接通測壓裝置(可用U型管壓計)到除塵器的測壓口;
3、啟動主風(fēng)機,觀察空負荷運行阻力,測量進出風(fēng)口的風(fēng)量,計算漏風(fēng)率。漏風(fēng)率應(yīng)小于3%,否則應(yīng)檢查處理。
4、啟動全部工藝設(shè)備,通入含塵煙氣,觀察布袋除塵器運行阻力上升情況及排氣口的排放情況,在新除塵布袋投入使用時,排放口將會有微量粉塵逸出,這屬于正常現(xiàn)象,過一段時間會自行消除。
當(dāng)布袋除塵器過濾風(fēng)速過高時,將會導(dǎo)致粉塵沖擊、磨損除塵布袋,也使除塵布袋的織物纖維張力受損,解決的辦法:調(diào)整除塵器的廢氣流量,當(dāng)預(yù)期的流量變化較大,可以增加流量自動控制系統(tǒng)以保證除塵器工作在穩(wěn)定的氣量。
目前布袋除塵器常采用的清灰方式為氣箱脈沖式和行噴脈沖式,其中氣箱脈沖式具有結(jié)構(gòu)簡單維護方便的特點,但在使用的過程中,發(fā)現(xiàn)清灰效果不理想,布袋經(jīng)清灰后,阻力下降不明顯。
一般除塵器設(shè)計時,布袋除塵器生產(chǎn)廠家基于場地和成本的考慮會建議選擇長度較長的布袋。但在運行中,我們發(fā)現(xiàn)選擇布袋長度為7500mm的除塵器,其布袋下部的清灰效果較差,從而導(dǎo)致清灰后阻力下降不理想。而選用長度為6050mm的除塵器,檢查發(fā)現(xiàn)其上部和下部的清灰效果差異很小,清灰后阻力下降明顯。
布袋除塵器箱體數(shù)量應(yīng)取多個,一般采用離線清灰方式,所謂離線清灰指的是進行清灰的布袋與正常運行的布袋隔離關(guān)閉進行清灰,完成后再自動投入運行。
因此箱體數(shù)量較少的除塵器在離線清灰時,由于過濾面積變動較大,造成鍋爐運行壓力相應(yīng)變動較大。而箱體數(shù)量較多的除塵器就相對解決了該問題,對鍋爐正常運行的影響也比較小,可以保證鍋爐的穩(wěn)定負壓,且當(dāng)箱體離線維修時,對鍋爐運行的影響也可降至 低。
布袋收塵器調(diào)試初期曾出現(xiàn)脈沖閥漏氣,導(dǎo)致除塵器所有離線閥和旁路閥由于失壓而全部關(guān)閉的現(xiàn)象,造成鍋爐嚴重正壓被迫停爐。而在把控制離線閥和旁路閥的氣源改為獨立雙氣源后,發(fā)現(xiàn)不論是離線閥故障泄露還是空壓機停機都基本可以保證在30分鐘內(nèi)有效控制離線閥和旁路閥,從而保證了鍋爐的運行 。
使用發(fā)現(xiàn)布袋除塵器采用垂直上升的旁路煙道,由于在轉(zhuǎn)角區(qū)域形成一個緩沖沉降區(qū),使得在開啟旁路時間較長時,塵灰容易沉降,以致堵塞布袋倉室入口。而采用直通式煙道時,煙氣流通順暢,很好消除了該問題。